循環(huán)流化床(CFB)由于其*性能,已越來越多地在我國中小電廠獲得應(yīng)用。首先CFB鍋爐的燃放效率很高、燃用的各種低質(zhì)煤的范圍更寬、在爐內(nèi)用更少的石灰石可取得更佳的脫硫效果;其次運行溫度的降低減少了結(jié)渣的可能性,并使得NOx排放更少,產(chǎn)生更少的污染物;由于燃料在爐膛內(nèi)停留的時間更長,使熱效果更佳;由于煙氣速度和固體攜帶量之間的適當(dāng)關(guān)系而使CFB鍋爐可以在很寬的負荷范圍內(nèi)運行。另外,燃燒后排出的灰、渣還可以綜合利用,因此引起了國內(nèi)外的廣泛關(guān)注和重視。下面就上海石化熱電總廠310t/h循環(huán)流化床鍋爐的自動控制系統(tǒng)部分作一介紹。
一、主要控制系統(tǒng)的分析及應(yīng)用
一臺300t/h CFB鍋爐的I/O有1500~1700點,如此多的I/O點采用常規(guī)控制系統(tǒng)是難以實現(xiàn)的。再加上控制功能多,要求安全可靠,實踐證明只有選用DCS才能勝任。CFB鍋爐必須確保按規(guī)定順序進行開、停車,和安全經(jīng)濟運行,由此確定了DCS中的順序控制和自動調(diào)節(jié)。
1.1 順序控制完成的任務(wù)
(1)CFB鍋爐的啟動和停止
CFB鍋爐的啟動步驟見啟動程序(表1)。該回路不僅要保證按表1的步驟開、停車,還必須具有啟動過程中出現(xiàn)故障具有診斷和報警功能,以使操作人員迅速消除故障,盡快開車。例如啟動任一輔助設(shè)備時,在規(guī)定時間內(nèi)不開車,馬上顯示報警。
(2)燃燒器管理系統(tǒng)(BMS或FSSS),主要是安全連鎖系統(tǒng)。
在啟動和正常運行時,CFB鍋爐出現(xiàn)故障,首先將主燃料跳閘。如當(dāng)煙氣溫度在485℃及以上出現(xiàn)汽包水位低限,立即實現(xiàn)MFT,以確保鍋爐安全,避免損壞設(shè)備。
1.2 自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)完成的任務(wù)保證蒸汽質(zhì)量指標(biāo)和經(jīng)濟運行
鍋爐的調(diào)節(jié)區(qū)域可劃分成的獨立區(qū)域有:汽包水位調(diào)節(jié)區(qū)域、過熱汽溫調(diào)節(jié)區(qū)域、燃燒調(diào)節(jié)區(qū)域和含鹽量調(diào)節(jié)區(qū)域。目前,爐水含鹽量的控制大都采用人工定期排污和連續(xù)排污來解決。為此,CFB鍋爐的調(diào)節(jié)只有汽包水位、過熱汽溫和燃料區(qū)域。CFB鍋爐控制包括如下控制功能組:鍋爐主控、燃料量控制、空氣流量控制、床溫控制、石灰石流量控制、爐膛壓力控制、啟動燃燒器控制、給水控制、主蒸汽溫度控制、啟動燃燒器控制、給水控制、主蒸汽溫度控制、除氧器水位、壓力控制等。圖1為整個機組自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的概要設(shè)計,下面就鍋爐側(cè)主要控制系統(tǒng)作具體介紹。
1.2.1 鍋爐主控系統(tǒng)
鍋爐主控系統(tǒng)為一定值控制系統(tǒng),以控制主蒸汽母管壓力pm為目標(biāo)。鍋爐母管壓力作為主調(diào)信號,采用經(jīng)動態(tài)補償后的能量平衡信號P1*Ps/PT+k*d(P1*Ps/PT)/dt為鍋爐控制回路的前饋信號,其中P1為汽機調(diào)速級后的汽壓,PT為機前壓力,兩者的比值P1/PT與汽機調(diào)節(jié)閥開度成正比,并且克服了由于調(diào)門的回差和不靈敏所造成的非線性對閥門開度信號的影響。在額定控制參數(shù)下,汽機的用汽量與閥門的開度成正比,對于抽汽機組,無論汽功率的變化還是電功率的變化,都反映到汽機調(diào)門的變化。機前壓力設(shè)定值Ps的改變,反映了鍋爐能量需求的變化。k*d(P1*Ps/PT)/dt信號代表了儲能元件(汽包)對燃料的需求。因此P1*Ps/PT+k*d(P1*Ps/PT)/dt信號即能反映汽機用汽量對燃料的需求,也反映了鍋爐參數(shù)變化對燃料的需求,同時滿足了鍋爐儲能元件對燃料的需求。這樣構(gòu)成的前饋加反饋復(fù)合控制方式可以zui快地響應(yīng)壓力的需求,滿足汽機用汽量對鍋爐的要求。
分析研究P1*Ps/PT+k*d(P1*Ps/PT)/dt與主汽流量作為前饋可以看到主要的差別:如采用主汽流量作為前饋信號時,當(dāng)由于燃燒率變化而引起內(nèi)擾時,主汽流量的前饋將形成一個正作用,反而加劇了機組的自發(fā)性擾動。而以P1*Ps/PT+k*d(P1*Ps/PT)/dt信號作為前饋信號的鍋爐主控系統(tǒng)則只有在負荷擾動時才對燃燒作出快速反應(yīng),提前作用于風(fēng)量和燃料量控制單元,以克服被控對象的滯后和慣性。而燃料出現(xiàn)擾動時P1*Ps/PT+k*d(P1*Ps/PT)/dt不變,這一點對于穩(wěn)定燃燒非常重要。
1.2.2 總風(fēng)量調(diào)節(jié)
總風(fēng)量調(diào)節(jié)作為風(fēng)量的主控調(diào)節(jié)器滿足總風(fēng)量和氧量的控制,向鍋爐燃燒二次風(fēng)和流化一次風(fēng)發(fā)出風(fēng)量指令。
總風(fēng)量調(diào)節(jié)接受鍋爐主控指令信號并經(jīng)風(fēng)煤交叉聯(lián)鎖回路向風(fēng)量主控器發(fā)出風(fēng)量指令信號,保證動態(tài)時加負荷先加風(fēng),減負荷先減煤。
1.2.3 燃料調(diào)節(jié)
影響母管壓力的主要因素是汽機調(diào)門的變化和燃料量的變化。采用P1*Ps/PT+k*d(P1*Ps/PT)/dt信號可以zui快地克服汽機調(diào)門的變化對鍋爐壓力的影響。
燃料對壓力的影響取決于兩點:燃料量的擾動;燃料熱值的變化。
(1) 燃料量的擾動
系統(tǒng)控制方案采用兩種控制策略克服燃料擾動:①快速的燃料響應(yīng)回路。在循環(huán)爐中燃料采用直接測量的方式,可以快速消除由于燃料給料機工作不穩(wěn)定所引起的燃料側(cè)的擾動。②系統(tǒng)采用多輸出控制回路。多輸出控制回路由多輸出控制器和設(shè)備的手動操作器構(gòu)成。對于多執(zhí)行器的控制系統(tǒng),采用多輸出系統(tǒng)具有以下優(yōu)點:
·手自動切換平衡、無擾動;
·任一臺給料機切手動、投自動不影響燃料指令的變化;
·多輸出控制回路增益自動修正;
·給料機指令根據(jù)運行的給料機投自動的臺數(shù)自動修正,保證了回路控制增益一定。
各操作回路的偏置控制。在自動工況下可以設(shè)置給料機指令的偏置改變各給料機的負荷分配而不影響燃料指令。
(2) 燃料熱值的變化
為了克服燃料熱值變化引起燃料的擾動,系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)計燃料熱值自動補償?shù)目刂苹芈?。在自動補償回路中,采用霍尼韋爾公司的蒸汽流量與給水溫度對鍋爐燃料的函數(shù)曲線進行修正,zui快地克服由于燃料變化對系統(tǒng)控制參數(shù)的影響。
方案里還設(shè)計了采用P1*Ps/PT+k*d(P1*Ps/PT)/dt作為鍋爐指令信號、P1+d(Pd/dt)作反饋信號的控制系統(tǒng),其中pd為汽包壓力。分析如下:
(1) P1*Ps/PT+k*d(P1*Ps/PT)/dt代表了汽機用汽量對燃料的需求,而 P1+d(Pd/dt)不僅反映了燃料量的變化,而且反映了燃料質(zhì)——“熱值”的變化。
(2) 在燃料控制器入口:P1*Ps/PT+k*d(P1*Ps/PT)/dt=P1+d(Pd/dt)
穩(wěn)態(tài)時令d(P1*Ps/PT)/dt和dPd/dt為0,有:
P1*Ps/PT=P1
所以有關(guān)系PT=Ps,保證了主汽壓力。
1.2.4 一次風(fēng)量調(diào)節(jié)
由總風(fēng)量調(diào)節(jié)輸出的一次風(fēng)量指令經(jīng)床溫控制器的修正作為一次風(fēng)量調(diào)節(jié)器的設(shè)定值,調(diào)節(jié)器的輸出控制一次風(fēng)機入口導(dǎo)葉,維持鍋爐所需的輸出控制一次風(fēng)量。一次風(fēng)主要用于流化爐膛中的床料。
1.2.5 二次風(fēng)量調(diào)節(jié)
鍋爐總風(fēng)量調(diào)節(jié)輸出的二次風(fēng)量指令經(jīng)氧量控制器和床溫控制器的修正作為調(diào)節(jié)器的設(shè)定值,調(diào)節(jié)器的輸出分兩路控制上部二次風(fēng)流量擋板和下部二次風(fēng)流量擋板。
1.2.6 二次風(fēng)壓調(diào)節(jié)
二次風(fēng)的調(diào)整是二段控制方式,以控制上部二次風(fēng)控制擋板和下部二次風(fēng)控制擋板保證二次風(fēng)流量,調(diào)節(jié)風(fēng)機入口導(dǎo)葉控制二次風(fēng)壓力。
1.2.7 氧量調(diào)節(jié)
氧氣量調(diào)節(jié)主要采用風(fēng)、煤比的靜態(tài)平衡關(guān)系加上氧量控制器的修正實現(xiàn)氧量調(diào)節(jié)。
在整個負荷范圍內(nèi)氧量不是一個定值調(diào)節(jié),系統(tǒng)引入表征鍋爐負荷的蒸汽流量經(jīng)函數(shù)運算并經(jīng)給定修正后作為調(diào)節(jié)器的設(shè)定值。調(diào)節(jié)器的輸出分兩路修正上部二次風(fēng)流量和下部二次風(fēng)流量的指令。
1.2.8 床溫調(diào)節(jié)
該控制系統(tǒng)的任務(wù)是將床溫控制在850℃~900℃,以保證流化床穩(wěn)定燃料,使石灰石與燃料中的硫充分發(fā)生反應(yīng),達到*脫硫效果。系統(tǒng)設(shè)計的主要思想是:床溫控制以靜態(tài)標(biāo)定的一、二次風(fēng)為基礎(chǔ),床溫控制器進行動態(tài)修正??刂破鞯妮敵稣{(diào)整一、二次風(fēng)的配比。
1.2.9 一次風(fēng)暖風(fēng)器出口風(fēng)溫調(diào)節(jié)
該調(diào)節(jié)的目的是防止一次風(fēng)溫度低于露點而腐蝕空預(yù)器管道。通過改變進入一次暖風(fēng)器輔助蒸汽管道上的調(diào)節(jié)閥開度來調(diào)節(jié)一次風(fēng)暖風(fēng)器出口溫度。
1.2.10 二次風(fēng)暖風(fēng)器
該調(diào)節(jié)的目的是防止二次風(fēng)溫度低于露點而腐蝕空預(yù)器管道。通過改變進入二次暖風(fēng)器輔助蒸汽管道上的調(diào)節(jié)閥開度來調(diào)節(jié)二次風(fēng)暖風(fēng)器出口溫度。
1.2.11 煤/石油焦量調(diào)節(jié)
根據(jù)鍋爐主控系統(tǒng)燃料指令,調(diào)節(jié)煤/石油焦給料機給料速度,從而達到煤/石油焦量調(diào)節(jié)。
1.2.12 石灰石調(diào)節(jié)
CFB鍋爐的主要特點是爐床溫度控制在850℃~900℃時,向燃燒室加石灰石CaCO3,將煤中硫燃燒后生成的SO2與CaO反應(yīng)后生成硫酸鈣(CaSO4)隨灰渣排出爐外。該回路提供足夠的石灰石以維持SO2排放量低于環(huán)境所規(guī)定的要求。
與煤矸石相比,石油焦水分、灰分少,而發(fā)熱量較高,要保證床溫的可調(diào)性,石灰石的投入就更為關(guān)鍵。在該控制系統(tǒng)中,預(yù)先確定的鈣/硫比通過乘法器而得到石灰石與燃料的配比,在經(jīng)SO2量校正補償后,此信號作為石灰石調(diào)節(jié)器的給定信號。調(diào)節(jié)石灰石旋轉(zhuǎn)給料機的轉(zhuǎn)速,從而達到石灰石給量調(diào)節(jié)。
二、結(jié) 語
金山石化熱電總廠循環(huán)流化床機組已于2002年2月底完成了鍋爐點火、機組沖轉(zhuǎn)和并網(wǎng)工作。根據(jù)其在現(xiàn)場運行情況看,DCS系統(tǒng)較好地完成了系統(tǒng)調(diào)試和投運任務(wù)。